淺析防腐風機主軸(zhóu)與軸承燒(shāo)毀的原因
發布者: 91麻豆视频環(huán)保(bǎo) 時間(jiān):2021/12/7 18:03:57
燒結防腐風機是燒(shāo)結生產的主(zhǔ)要設備,擔負(fù)著燒結過程(chéng)燃燒的送風。若(ruò)防腐風機故障停機,將引起暫停煉鐵甚(shèn)至停爐的特大事故。
一、防腐風機(jī)狀況及故障現象
韶鋼3號燒結機(jī)主抽風機D2500一11的主要參數為:風量2 500m3/min,風壓89.21Pa,廢氣溫度120℃,負壓11 768Pa,電機功率l.6kw,轉速(sù)1 500r/min。3號燒結(jié)機2005年9月底(dǐ)開機後,防腐(fǔ)風機(jī)的(de)自由端(duān)振動嚴重(chóng)超標(biāo),特別是軸向振動很大,位移峰一峰值達到105μm,而(ér)風機負荷端(duān)的各向振動位移峰一峰值都較小,在20μm以下。
二、振動原(yuán)因分析
1.軸向振動原因防腐風機振動故障(zhàng)的主要特征之一,是自由端軸向振(zhèn)動特別(bié)大,原因有以下幾種(zhǒng):
(1)安(ān)裝角向不對中;(2)軸彎曲;(3)軸(zhóu)承不(bú)對中。不平衡和不對中(zhōng)是旋轉機械普遍和常見的振(zhèn)動原因,但要認真分辨各自的特征頻譜。因為故障振動可能是單一原因造成,也可能是幾種故障的疊加。滑動軸承間隙過大可使軸改變在軸承(chéng)內的位置,導致不對中(zhōng),常產生(shēng)二(èr)倍頻振動,使軸與軸承或密封等零部件摩擦,進而(ér)產生使軸進入不穩定激烈運動所需的擾動力。這時,滑動軸承不是故障振動的根源,而(ér)不平衡、不對中(zhōng)或軸彎曲才是故障源。
2.振動分析的(de)初步結論頻譜分析表明,防腐風機的主要振動(dòng)特征為,自由(yóu)端軸向振動超(chāo)標;各方向主要頻率成分(fèn)為軸旋轉頻(pín)率,同時存在明顯的二(èr)、三倍頻等高次諧波及1/2倍頻等諧波。
振動分析的(de)初步結論為:(1)由於變形、磨損等(děng)原因,使轉子產生不平衡;(2)風機自由端軸瓦磨損(sǔn),間隙過大;(3)軸係不對中。
三、故障處理10月8日進行開始現場冷態動平衡,其(qí)後風機各(gè)點振動值明顯下降,但自由端軸向振動仍很大,位移峰一峰值達77.2μm。解體(tǐ)檢查發(fā)現(xiàn),風機自由端上、下支承瓦磨損較嚴重;軸密封銅板與轉子軸表麵發生(shēng)摩擦,有明顯摩擦痕跡。更換軸瓦後,風機各點振(zhèn)動值在正(zhèng)常範圍內,但自由端軸向振(zhèn)動相對(duì)其它(tā)點仍偏(piān)大(dà),一倍(bèi)頻占主要成分,且軸向很大。
可以確定風機轉子存在(zài)的不(bú)平衡(héng),主要由熱變形引起,運行時間越長不平衡越明顯。10月20日進行2次次(cì)現場冷態動平衡。動(dòng)平衡前風機自由端水平位移峰一峰值為36.45μm,軸向位移峰一峰值為(wéi)48.8μm;動平衡後(hòu)分別降至3μm和(hé)30μm。風機自由端水平方向一倍頻占主(zhǔ)要成分,同時存在二倍頻等成分。主抽風機運行約4天後(hòu),各向振動值(zhí)緩(huǎn)慢變大,可見轉(zhuǎn)子仍然存在(zài)不平衡。
10月24日進行了一次熱態動平衡,即主抽風機(jī)在很接近實際運行工況的熱態情況下的動平衡(héng)。動平衡(héng)前風機自由端水平位移峰一峰值為27.87μm,軸向位移峰(fēng)一(yī)峰值為58μm;動平衡後分別為8.3μm和18.6μm。開(kāi)機後運轉平穩,經過4個月的運轉和檢測,證明主抽風機的振動故障已經解決。
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